压力亦变低。
电动机软启动避免水泵频繁启停经测量,变频运行时起动电流<5A,而工频直接起动电流>300A,因此,变频运行完全消除了因直接启动造成的对电动机和电网的冲击,降低了电动机故障率(电厂电动机因直接启动造成故障已屡见不鲜)。
功率因素提高从电网侧看,工频运行时功率因数为。85左右,变频运行时功率因数达到0 95,因此,即使同样是满负荷运行,变频运行时,高压输人电流明显比工频运行时小,这也有利于节能和设备安全运行。
电机和泵运行寿命延长设备转速降低后,运行噪降低,磨损减少,设备寿命延长。
控制响应速度增快改变水压设定值后,装置迅速改变运行转速,使舟管水压迅速跟踪设定值。
3现场实际操作交流会上来自山东黄台,德州,石横,白杨河,里彦,聊城,凯赛,皱县,莱城,临沂,威海,危房,滕州,辛店,章丘,青岛等17个电厂及上海宝钢电厂等50余名代表,在现场进行了实地操作,并重点观察了以下4项试验。
单元切换和自动平衡试验在额定负荷时,切换1~15中任意功率单元,电动机始终保持连续运行,且单元投切后三相电压电流保持平衡。
自动手动切换试验在自动恒水压控制和手动恒频率控制之间切换,装置运行频率和水压波动不超过规定值。
自动运行时阶跃响应试验由于变频泵在运行时,要承受工频泵的开停冲击,这相当于约20的阶跃信号,因此,试验时,在自动运行状态下对设定值施加20阶跃变化,超调量和振荡次数不超过规定值。
变频泵运行时,工频泵投切试验系统自动运行时,当升高设定值到装置给出“压力过低”报警信号时,投入一台工频栗,此时变频泵自动降低转速并将母管压力调节到设定值,超调量和振荡次数不超过规定值,报警信号自动消失。当降低设定值到装置给出“压力过高”报警信号时,切除一台工频泵,此时变频泵自动降低转速并将母管压力调节到位,超调量和振荡次数不超过规定值,报警信号自动消失。
4节能效果高压变频调速装置投入运行后,节流阀全开,采用远方自动恒水压控制方式,平时操作值班人员只须改变压力设定值(在操作室用按钮进行升降设定),多数情况下,变频器运行在40Hz左右,功率270kW左右,高压输人电流不到30A,而50Hz定速运行时功率约530kW,高压输人电流60A左右。
95x560kW计算,每年运行300天,即7200h,节电1340MWh.按上网电价计算,两年不到便可收回投资,如按电的售价算,因为该装置投资不到73万元,则一年就可以收回全部投资5结语国产高压变频调速装置用于拖动发电厂大型风机和泵电动机,不仅节能,而且大大改善了控制特性和运行特性。目前,高压变频技术日趋成熟,其运行可靠性已达到:电厂要求,建议大力推广使用。
-男,工程师。,上海电机工程学会电气传动专委会主任委员,上海电力电子学会常务理事,上海电器集团公司理事。合编《风机水泵交流调速节能技术》、《风机水泵调速节能设计手册》等,发表论文26篇。
IR崭新相控环镇流器集成电路实现“无变压器”调光功能功率半导体供应商国际整流器公司(InternationalRectifier,简称HI)推出全新600VIR21592和IR21593调光镇流器集成电路,两者皆具备为荧光灯而设置的相控环及半桥式驱动器。
IR21592和IR21593分别为直管和紧凑型灯管而设计。器件采用IR已获专利的相控环结构,能探测并调节半桥结构的相电流;同时只需以一只带有外部电流传感器电阻的引脚,即可测量预热、点燃、调光和灯管故障所需的反馈信息。由此形成的闭环系统能简化线性调光过程。有了这种控制方法,便毋须配置隔离的电流传感变压器。
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