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变压器修复工作的探究

变压器产业网 2014-08-08

  变压器短路时强大的电动力和电弧进一步使内侧的补偿绕组、外侧的高压短边绕组遭受破坏,造成事故范围扩大。这就是三起串联变调压的整流变压器发生重大短路事故的原因。问题的原因查出后,由制造厂家重新绕制绕组运抵现场,我们和制造厂家联手在铝厂吊心室进行现场修复。

  为确保修复成功,我们除严格把好每一个工艺环节外,还对调压绕组的排线顺序更认真查对,并采用电容法对套装好的调压绕组引线进行焊接前测试确定。修复工作的全过程,包括拆旧、组装、干燥、试验都是在现场条件下进行的。1993年9月和11月间修复后的1号、2号、3号3台变压器陆续投运,至今一直安全平稳地运行着。以上典型事故的分析提醒人们,电力系统产品的每一个环节都维系着安全,一些往往被人们自认为微不足道而被忽视的细节,可能恰恰就是事故的根源。

  对于如此复杂的大型整流变压器,更换内层多个绕组进行现场修复,在现场具备吊装等条件的情况下,也是可以完成其修复工作的。变压器投入运行后,即实时采集A相电流、C相电流、Id及Ij,并进行判断。保护条件满足,则PC输出跳闸信号使系统跳闸,并循环显示故障时的电流值,且将故障电流存入E2PROM,供分析用。若保护条件不满足,则循环显示实时电流值,并继续采集电流进行判断。

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